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另外,炼油厂三循逆流式凉水塔为2003年7月进行改造,钢结构采用环氧磁漆(固化剂为胺类),两道底漆,三道面漆进行防腐蚀。底面处理达到Sa2.5级。运行3个月左右,防腐蚀层出现发软、起鼓、脱层现象,起不到
防腐蚀作用。
2 腐蚀原因分析
2.1 防腐蚀涂层的损坏
化肥厂凉水塔钢结构防腐蚀层损坏。首先是金属表面处理不当。因为当时所实施的工艺为人工机械除锈达到St3 级,与所选的环氧涂料进行配套,没有达到涂料要求的附着力。因为环氧涂料本身要求与金属表面结合
必须达到机械喷砂除锈Sa2.5级。所以从现场涂料脱层的现象看,没有达到要求的附着力。二是所选的涂料树脂含量低,从现场漆膜看干固的防护层树脂含量少而其它填料过多,产生较多粉化颗粒。这样涂层易存在较多的
气孔,水分子及其它杂质容易渗透涂层引起金属表面腐蚀。炼油厂凉水塔钢结构防腐蚀层损坏。虽然防腐蚀涂层已经固化2 个多月,但是使用后遇水防腐蚀涂层发生损坏。所选用的是环氧涂料,酮亚胺为固化剂[1]共三道,
期望耐用10 年以上。表面喷砂至Sa2.5 级,施工时温度正常,为15~25℃,涂装后固化时间 长2 个月。使用后不到1 个月漆膜起泡。原因为:酮亚胺实质上是用酮封闭的多元胺,与空气中潮气接触后析出多元胺及酮,
多元胺再与环氧树脂固化。该漆经刷后,漆膜表面与水汽反应而固化,阻滞漆膜丙酮充分挥发,残留的酮有一定的水溶性,引起渗透压使漆膜起泡。这说明所选的配套固化剂不适合在这一环境下使用。

